"ИТРП" автоматизировала ЗАО "Технологии качества" на базе решения "1С:Процессное производство.Химия"
Заказчики: Технологии качества (СлавянСалат) Москва; Пищевая промышленность Подрядчики: Институт Типовых Решений - Производство, ИТРП Продукт: 1С:Процессное производство. ХимияНа базе: 1С:Предприятие 8.2 Дата проекта: 2013/05 — 2015/06
Количество лицензий: 55
|
Технология: Учетные системы
|
Содержание |
2013
ЗАО «Технологии качества» завершило комплексный проект внедрения технологий автоматизации, в ходе которого на предприятии запущена система «1С:Процессное производство», сообщила 25 июля 2013 года пресс-служба внедренца - компании «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП).
Подготовка проекта
Перед стартом проекта информационная система предприятия, разработанная собственными ИТ-специалистами на платформе «1С:Предприятие 7.7», перестала удовлетворять потребностям бизнеса. Причины:
- новые требования к качеству управления предприятием,
- необходимость обеспечения более активного документооборота,
- большой объем и детальность учитываемых операций.
Значительное расширение деятельности компании требовало от информационной системы функциональности, свойственной решениям класса ERP, а именно:
- повышение детальности и оперативности учета,
- однократный ввод любой информации,
- предоставление достоверных данных о себестоимости и рентабельности продукции,
- единые сквозные нормативно-справочные данные для всех структурных подразделений компании.
На основе сравнительного анализа решений, руководство компании выбрало систему «1С:Процессное производство» совместной разработки компаний «1С» и «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП). Основным аргументом в пользу данной программной системы стало оптимальное соотношение функциональности, минимального объема доработок и возможных рисков при внедрении.
Ход проекта
Проект реализован в условиях высоких запросов и организационных ограничений. В его рамках удалось наладить бесперебойное поступление данных первичного производственного учета, документов поступления и реализации, свертку данных для последующей обработки работниками финансовой службы. В системе реализован типовой механизм проекций, который позволяет финансовой службе реализовывать в системе сложные схемы формирования финансовых документов на основе операционных документов, когда на основе одного документа оперативного учета можно автоматически сформировать до 10 финансовых документов по разным организациям (юридическим лицам и бизнес-единицам).
В результате внедрения автоматизированы функции оперативного, управленческого, регламентированного учета и функции управления ресурсами, посменное планирование производства, калькуляция плановой себестоимости.
2015
16 июня 2015 года. Компания "Институт типовых решений - Производство" (ИТРП) сообщила[1] о завершении автоматизации ЗАО "Технологии качества". Система на основе решения для автоматизации процессного производства на платформе "1С:Предприятия 8", помогла организовать оперативное управление производством, наладить точный учет сырья и готовой продукции на складе, улучшить качество планирования закупок, оптимизировать управление логистикой. На 15% уменьшилось количество сырья, единовременно хранящегося на складе, что позволило высвободить дополнительные средства на развитие бизнеса. Втрое сокращено время на согласование договоров и сопроводительных документов, ускорилась отгрузка товара покупателям, заказы клиентов выполняются своевременно. В итоге лояльность покупателей к компании возросла, количество новых заказов увеличилось.
Цели и задачи
За последние годы клиентская база компании расширилась в 15 раз, объем выпуска увеличился в 10 раз, количество входящих заказов возросло до 50 в день. Для эффективной работы в условиях все увеличивающейся нагрузки предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы ускорить обработку заказов покупателей, до минимума сократить время, затрачиваемое на отгрузку товара и формирование сопроводительных документов - договоров, спецификаций, накладных и т.д. Требовалось наладить точный учет на складе и организовать своевременные закупки сырья и материалов, улучшить качество планирования производства и продаж с учетом потребностей клиентов, повысить точность расчета себестоимости продукции и усилить контроль за рентабельностью продаж.
Выбор решения
В качестве основы для решения поставленных задач руководство выбрало систему "1С:Процессное производство. Химия". Партнером по внедрению стала компания "Институт типовых решений - Производство" (ООО "ИТРП"), специализирующаяся на автоматизации производственных предприятий.
Ход проекта
В ходе проекта было автоматизировано 55 рабочих мест.
Ключевые итоги проекта:
- Основной документооборот компании переведен в электронный вид. Скорость обмена документами между подразделениями увеличилась. Время на ежедневное согласование 25-30 новых договоров и около 50 пакетов отгрузочных документов сокращено в 3 раза. Это помогло предприятию повысить скорость обслуживания покупателей без увеличения штата сотрудников. Компания смогла обрабатывать и отгружать заказы точно в срок, без задержек.
- Улучшилось качество планирования производства. График производства теперь формируется в системе с учетом текущих заказов, остатков сырья и материалов на складе. На основании графика автоматически формируются все производственные документы - требование накладная, спецификация, документы о перемещении материалов и готовой продукции и т.д. Все это обеспечило оперативную и бесперебойную работу производственных подразделений и помогло усилить контроль за выпуском продукции.
- Налажен точный учет сырья и готовой продукции на складе. Появилась возможность оперативно рассчитывать потребность в сырье и материалах с учетом текущих остатков. Это позволило более рационально планировать заказы поставщикам и не закупать лишнего. Запасы единовременно хранящегося на складе сырья сокращены на 15%, что позволило компании высвободить дополнительные денежные средства на развитие бизнеса.
- Заказы покупателей обрабатываются втрое быстрее, ускорилась их передача в производство, усилен контроль за их выполнением. Теперь менеджер в любой момент времени может предоставить клиенту подробную информацию о степени готовности его заказа, о том, на какой стадии производственного цикла находится заказ, будет ли он готов точно в срок или раньше, возможны ли задержки и по каким причинам. Компания смогла повысить оперативность и улучшить качество обслуживания клиентов. Лояльность покупателей возросла, увеличилось количество новых заказов.
- Упростилось и ускорилось формирование управленческой отчетности. Появилась возможность получать аналитические отчеты о деятельности подразделений за различные периоды и по различным критериям. Это помогает руководству выявлять новые возможности для повышения эффективности бизнеса, Например, детальные отчеты о себестоимости продаж позволили руководству разработать меры для снижения логистических затрат: новая система дала возможность учитывать затраты на транспорт, погрузочно-разгрузочные работы и прочие складские затраты с точностью до накладной и транспортного средства, эта информация помогла выявить неэффективные маршруты и передать их на аутсорсинг.
Генеральный директор ЗАО "Технологии качества" Степан Кулык: "Система, созданная на основе "1С:Процессное производство.Химия" позволила максимально автоматизировать работу подразделений нашей компании. Производительность работы персонала увеличилась в 2 раза. Повысилось качество планирования деятельности. Удалось усилить контроль за всеми рабочими процессами. Были решены важные задачи по управлению бизнесом, налажено оперативное получение ценной управленческой информации, которая раньше была недоступной. Например, мне наконец удалось оценить себестоимость продукции с учетом логистических затрат и на основе этого оптимизировать логистические потоки".